zgcr28抗高温氧化铸钢离心铸造气缸套存在内外砂、白口、刺料、端面不平等缺陷,而气缸套内砂气孔属易发缺陷,一旦产生多以批量形式出现,给企业带来的损失很大。离心铸造以日产50t铸件的中型铸造厂计算,每出现一次批量内外砂缸套报废,企业损失就会达到2万余元。我们经过大量的研究,找到了离心铸造气缸套内砂气孔产生的原因,并提供相应的预防措施,希望能够帮助缸套企业有效控制离心铸造气缸套内砂气孔的出现,因气缸套在铸造中产生内砂气孔缺陷带来的损失,从而产品。
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zgcr28耐高温铸件产品的主要特点是耐高温、耐腐蚀、耐磨损、抗高硫、抗冲击、易切削、可焊接离心铸造缸套内砂气孔产生的原因 我们观察发现,当毛坯内孔出“浮渣”现象时,通过对内孔存在浮渣毛坯进行加工,发现与浮渣对应的点出现砂孔的概率达100%,“浮渣”凸出越多产生的砂孔越深,少部分缸套因“浮渣”凸出不明显会随加工余量去除掉。解决“浮渣”问题就解决了离心铸造内砂气孔问题。
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从跟踪试验结果看:离心铸造浇注温度高、碳当量高、气缸套壁厚大时缸套内孔出现的“浮渣”现象明显减轻,同样的铁液,壁厚相对较厚的离心铸造36d缸套内孔没有出现“浮渣”现象。而不同的孕育剂、材料配比、合金含量、模具温度等情况下缸套均出现约10%的“浮渣”现象,说明孕育剂、材料配比、合金元素、模具温度不是形成缸套内孔浮渣的主要因素。
分析 为什么在同等条件下浇注的36d缸套内孔没有出现“浮渣”现象,而str缸套内孔出现浮渣现象,它们的差别在于两者的壁厚与水冷工艺不一样。
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*有5cr28ni48w5、4cr25ni35、4cr25ni13、4cr22ni14、4cr22ni10、4cr25ni20si2、2cr25ni20、4cr25ni35mo及3cr24ni7sinre钢等。耐高温、耐腐蚀、耐磨损、抗高硫、抗冲击、可焊接。在1300℃高温下能连续使用,具有良好的抗热疲劳和耐高温性能
可以看出,str缸套壁厚较薄只有8mm,虽然放水时间仅15s,但其冷却速度仍然较快。总结可知浇注温度高、碳当量高、气缸套壁厚较大时,薄壁缸套内孔出现“浮渣”的现象减轻,这是因为三者跟渣气(浮渣)在气缸套内的行走速度有关,浇注温度高、碳当量高,气缸套壁厚大时气缸套的冷却速度减慢,铁液的流动性增强,有利于渣气(浮渣)的,或渣气孔(浮渣)的出现,其自身也并不会产生渣气。
离心铸造内孔浮渣出现情况36d缸套不同壁厚的str缸套与锡柴36d缸套1同时浇注离心机转速/r·min-1毛坯内径/mm 1400 15 300~400 104~106模具壁厚/mm模具喷涂前温度/℃毛坯厚13mm的36d缸套内孔未出现浮渣,毛坯厚8mm的str缸套内孔出现浮渣
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